MADRID 6 jun. (EUROPA PRESS) -
A segunda missão à Lua da empresa espacial japonesa ispace também falhou em seu objetivo, devido à perda de contato com a espaçonave Resilience durante a sequência de pouso.
Lançado em 15 de janeiro, o módulo de aterrissagem deveria chegar ao Mare Frigoris da Lua em 5 de junho, às 19h17 UTC, mas o centro de controle da missão perdeu o contato antes que a nave tocasse o solo.
Os controladores determinaram que era improvável que a comunicação com o módulo de aterrissagem fosse restabelecida e decidiram encerrar a missão, disse a empresa em um comunicado.
A Resilience desceu de uma altitude de cerca de 100 quilômetros para cerca de 20 quilômetros e acendeu com sucesso seu motor principal para iniciar a desaceleração. No entanto, não conseguiu desacelerar o suficiente para aterrissar com sucesso. "Atualmente, presume-se que o módulo de pouso provavelmente fez um pouso forçado na superfície lunar", acrescentou.
O CEO Takeshi Hakamada disse que a empresa se esforçará para restaurar a confiança fornecendo um relatório completo sobre o incidente. "Como atualmente não há perspectiva de um pouso lunar bem-sucedido, nossa prioridade máxima é analisar rapidamente os dados de telemetria obtidos até o momento e trabalhar diligentemente para identificar a causa", disse ele.
ROVER EUROPEU
A espaçonave estava programada para passar aproximadamente duas semanas realizando experimentos na superfície lunar para os parceiros comerciais e institucionais da missão.
O módulo de pouso também deveria implantar o primeiro rover lunar de fabricação europeia, chamado Tenacious. A subsidiária da empresa em Luxemburgo (ispace EUROPE) projetou, fabricou e montou esse microrover leve.
O Resilience incluiu outras cargas úteis científicas e culturais, como um dispositivo de eletrólise de água lunar, um módulo de produção de alimentos lunar e uma sonda de radiação para o espaço profundo.
O ispace já alcançou a superfície lunar em abril de 2023 com sua primeira missão ao satélite, chamada missão HAKUTO-R 1, embora a comunicação tenha sido perdida e um pouso controlado não tenha sido confirmado.
Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático